沖壓工藝
拿下一個(gè)鍛壓加工的活
客戶有一個(gè)產(chǎn)品如圖:

原先的工藝,圓棒40cr切料,鍛壓成毛坯,粗車加工,冷沖5個(gè)缺口和切邊落料,調(diào)質(zhì)熱處理到22-30hrc,精車,鉆5個(gè)孔雙頭倒角。
我們剛開始的工藝使用圓棒粗車成型,法蘭盤的厚度有2.6和2.7和2.8不等,量好尺寸做好記錄拿去調(diào)質(zhì)熱處理,看變形了,到時(shí)候選擇多少厚度的板材去拉深加工。然后調(diào)質(zhì)到28hrc拿回來測(cè)量,發(fā)現(xiàn)變形了0.02mm。最終選擇板材的時(shí)候發(fā)現(xiàn)只有3.0比較好買。接下去我們使用了翻孔工藝,改了幾個(gè)模具,產(chǎn)品然后翻破。只好改成拉深工藝,但是拉深非常困難,延伸率只有15,而且拉深后有波浪紋很難消除和壓平。到時(shí)候只有兩面0.5mm的余量很難加工,而且r角很大,至少5mm,這樣會(huì)導(dǎo)致r角也車不到。只好用乙炔燒下,不完全退火拿去再做翻孔工藝,因?yàn)榉琢艘院蟮酌媸瞧降?,但是新問題出現(xiàn)呢了,翻孔的高度是夠的,但是內(nèi)外徑無論如何都車不到,料變薄的已經(jīng)缺料了??偨Y(jié)下產(chǎn)品用翻孔的工藝是可行的,退火也是可行的。只有加厚原材料,我們直接使用了4.0mm的40cr,然后把退火也改了使用外協(xié)的完全退火,效果非常的好,這種退火會(huì)有嚴(yán)重的氧化皮,到翻孔的時(shí)候很困難。再次將退火改成真空完全退火。終于把問題全部解決。

沖5個(gè)缺口的問題,客戶先前的工藝是粗車后沖壓再做調(diào)質(zhì)。我們改成調(diào)質(zhì)精車后再做沖缺口和切邊落料,這樣尺寸精準(zhǔn),外觀漂亮。
